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某铁矿选矿厂磁选工艺优化研究

时间:2015-10-28返回列表

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某铁矿选矿厂04年开工建设,06年正式生产,原设计规模为年处理铁矿石180万t。矿石采用1段开路自磨一1段闭路球磨一3段连续弱磁选流程处理。主厂房设3个生产系列,其中一段磁选共6台磁选机,每台球磨机对应2台磁选机;二、三段磁选每系列各1台磁选机,每个系列设1台浓缩磁选机,所有磁选机均为CTB1024型。

磁选机

一、磁选机的配置现状

06-08年间,磨矿分级工序的多次技术改造完善,使磨机的台时处理量从76t/h提高至100t/h,这带来了精矿品位的显著波动,于是重新配置了1台磁选机,与原计划用于浓缩的磁选机一起,将每系列的二、三段磁选机均增至2台,改造后的磁选机基本实现了精矿品位的稳定。

二、生产基本情况统计分析

随着该铁矿出矿质量控制方案的落实,由于前述磁选工艺改造仅限于二三段磁选的扩能,而并未涉及一段磁选改造,在入磨能力逐年上升的情况下,生产中会不时出现一段磁选处理能力不足、磁选机淤矿情况;并且随着井下采出矿石质量控制方案的不断落实,主厂房入磨矿石品位由原来的38%左右显著提高至现在的42%以上,这大大提高了磁选作业给矿的金属量,相对增大了磁选机的分选难度,降低了选别系统的稳定性。因此,现有的磁选工艺需进一步优化。

铁矿磁选工艺

三、改造内容及生产情况

基于明确了问题的根源在一段磁选能力不足,因此,本次主要对一段磁选进行优化改造。考虑到磁选作业平台空间的限制,因此开展了用CTB1030型磁选机替代现场的CTB1024型磁选机的改造论证(设备配置关系不变)。

现场工业试验在三系列的2台磁选机上进行,3—1磁选机更换为CTB一1030型,3—2磁选机维持CTB.1024型,两磁选机的给矿比例约为6:4。

在1给矿量约为2给矿量1.5倍,操作条件相同情况下,3—1CTB1030型磁选机与3—2CTB1024型磁选机相比,精矿铁品位提高了0.01个百分点,铁回收率提高了0.06个百分点,选矿效率提高了0.13百分点,即优化完成后,在生产能力显著提升的情况下,一段磁选各项选别指标均有不同程度的提高。

该铁矿选矿厂通过对磁选工序的优化改造,解决了磁选机选别能力不足对生产造成了影响,提高了系统的稳定性,改善了选矿技术经济指标,可为企业带来显著的经济效益。红星厂家生产的磁选机型号全,质量优,远销世界各地,价格咨询热线:0371-67772626。

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