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选矿厂尾矿生产系统优化措施及效果

时间:2016-03-12返回列表

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某选矿厂2012年完成了对破碎和磨选系统的工艺设备升级改造,而尾矿浓缩和输送系统仍为原流程和装备。随着原矿处理量和铁精矿产量逐渐达到设计能力,尾矿浓缩和输送系统成为制约选矿厂完成生产任务的瓶颈。根据尾矿系统改造的设计,不仅投入大,而且需要生产全停的时间长,无法保证原料需求,严重影响企业生产经营,因而只能进行不停产的简单局部改造,同时对选矿厂生产整体加强组织优化,以期有效解决尾矿输送和浓缩系统对生产的制约。

浓缩机

选矿工艺现状

选铁系统工艺流程为三段一闭路破碎—中碎产品磁滑轮抛尾—两段阶段磨矿阶段磁选。

选钛系统给矿为选铁系统产生的全部尾矿,经浓缩机浓缩分级后分粒级选钛。粗粒选钛流程为高梯度强磁抛尾—粗粒再磨—高梯度强磁精选—浮选,细粒选钛流程为高梯度强磁抛尾—高梯度强磁精选—浮选,伴生硫、铁综合回收。

选矿厂工艺设计指标为1500万t/a的给矿量,原矿铁品位29.97%,中破碎后抛废石90万t/a,球磨处理能力1410万t/a,入磨矿石铁品位30.93%,生产铁品位54%的铁精矿580万t/a,铁品位52%的次铁精矿20万t/a,TiO2含量47%的钛精矿50万t/a,硫品位为30%、钴品位为0.3%的硫钴精矿2万t/a,极限输送尾矿量为760万t/a。尾矿平均粒度0.169mm、松散密度1.6~1.8g/cm³、输送浓度38%~45%、输送总距离3429m、总高程192m。

球磨机

尾矿制备和输送系统生产考察

对现场浓缩机产品进行取样分析,浓缩机设计处理尾矿能力为1510t/h,考察期间实际尾矿量为848~945t/h,较高为985t/h,在选铁系统、选钛系统都正常生产情况下,浓缩机处理尾矿有富余能力,但尾矿输送矿浆量达到1324~1482m³/h,早已超出尾矿输送泵额定流量1040m³/h的设计指标。目前尾矿输送泵的实际流量在1350m³/h左右,使得电机超负荷运转,温度高,当流量超过1350m³/h一定范围后,就会造成一泵站发生跑矿现象,实际生产中的尾矿浆量在1324~1482m³/h之间,现有尾矿输送泵的能力已无法满足实际生产需要,必须增加泵的输送流量,对现有泵和电机进行改造。

优化措施及实施效果

1、对尾矿输送系统进行局部不停产扩能改造。根据对2#泵站的电机和泵进行扩能改造的试验结论,可以增加100~200m³/h的流量。因此,对1#、2#泵站进行相应的改造,增加输送能力后,可达到1500m³/h的流量(泵站改造前电机功率为710kW,泵的流量为1040m³/h,改造后泵站电机功率为1120kW,泵的流量为1500m³/h)。

2、对选铁系统或选钛系统浓缩机系统进行改造。对1#Ф53m浓缩机进行改造,以解决选钛系统Ф38m浓缩机在检修或事故状态下浓缩机能力不足的问题。

3、生产组织优化。选钛系统为选铁系统的下一工序,共用尾矿浓缩系统和尾矿输送系统,生产工序相互交叉,两个系统之间的相互配合,直接影响到尾矿能否顺利输送到尾矿库,在目前浓缩系统和尾矿输送系统超设计运行情况下,科学合理地明确两厂职能,优化生产工艺和管理流程,提高浓缩机底流浓度,制定科学规范的操作制度和生产措施,加强各生产环节的过程控制,加强单位间的合作配合,提高选矿厂尾矿输送系统和浓缩机管理水平:①对1#泵站尾矿视频监控系统进行完善,对跑矿情况进行实时监控,及时进行调整,确保尾矿不外溢;②在选钛系统停产,选铁系统16台球磨机都运转时,将每台原矿处理量控制在96t/h以下,确保浓缩机安全运行;③因选钛系统Ф38m浓缩机检修等原因不能运行,运转备用Ф56m浓缩机时,将粗渣进行外排处理,不进入浓缩机系统中,选铁系统球磨机处理量降低10%或停止其中1个球磨机运转,确保生产正常运行;④选钛系统停产和运转Ф56m浓缩机时,选铁系统对检修计划进行调整,适当安排1~2台磨选设备进行检修。

选矿厂2014年投资120万元对尾矿输送1#泵站的1台泵和电机、2#泵站的2台泵和电机系统进行了改造,改造期间正常生产,改造后尾矿输送能力达到1500m³/h,并加强了生产过程的优化组织,投入少、效果好。

改造后的2014年比上年多排尾矿69.45万t,确保了未发生环保事故,多生产铁精矿15万t、钛精矿1万t,为企业创造效益近2000万元,同时为该选矿公司进一步提高采选技术经济指标提供了条件。

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矿机专业生产经验,在海内外积累了丰富的实践经验,工艺和技术成熟,深受广大客户的喜爱。

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